中国石油西南油气田公司首季交出亮眼“气”质答卷
综合
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截至3月31日,中国石油西南油气田公司今年一季度天然气产量同比增幅超8%,实现良好开局。
从川中古隆起到川南页岩区,从川西致密气藏到川东北高含硫战场,从老气区挖潜到原油业务破局,巴蜀大气气井奔涌。一组组跃动的数据,一项项突破的纪录,一个个“首个”“首口”“首次”,西南油气田公司以“气”为墨,落笔成卷,交出一份亮眼“气”质答卷,标注着这个春天西南油气田公司“500亿之上,再起青云志”的奋进轨迹。
立体勘探传捷报
资源“家底”更厚实
勘探是龙头,资源是根基。
一季度,西南油气田公司在川中地区二叠系立体勘探领域取得重大突破。PY112井继MK组测试获超百万方高产工业气流后,CX组测试再获百万方高产工业气流。同一口井,两个层系,均获“百万方”,这是川中地区二叠系立体勘探的历史性突破。
与此同时,PY108井在CX组测试获超50万方工业气流。两口井,两个层系,多点开花。川中二叠系多层系立体勘探的广阔前景,正在从蓝图走向现实。
这背后,是勘探思路的深刻转变。西南油气田公司聚焦川中地区二叠系多层系资源潜力,强化气藏精细描述与沉积相带研究,明确了MK组、CX组等层系的富气区块和有利储层展布特征。创新采用“一井多层、少井多探”布井策略,优选有利目标实施立体勘探,成功支撑MK组规模储量高效探明,CX组规模探明正有序推进。
“双百万方”井的突破,坚定了公司持续推进立体勘探、加快多层系规模探明的信心与决心。
川西南,首口致密气风险探井PT1井圆满完成导眼井测井任务,作业一次成功率100%、资料合格率100%。这口旨在探索川西南地区致密气储层发育情况及含气性的重点探井,对开拓勘探新阵地、落实规模增储具有重要战略意义。
川西北,CT1井圆满完成完井测井任务。井深近7500米,最大井斜38度,井底温度超150摄氏度,压力近150兆帕,如此复杂的工程条件下,依然实现作业一次成功率100%、资料合格率100%。TT1井CX组首次取心收获率100%,PT1井高质量获取SXM组关键实物资料……一口口风险探井的扎实推进,正为新区新层系勘探积蓄底气。
钻头所向,皆为突破。
PT1井三开215.9毫米井眼XJH组单趟进尺855米,一趟钻至导眼井完钻井深,平均机械钻速7.2米/小时,创同构造单趟进尺最长、机械钻速最快钻井纪录。
高石146井三开311.2毫米井眼实现两趟钻达中完井深,平均机械钻速9.72米/小时,较区块平均水平提速19.29%,刷新高石梯井区三开同尺寸井眼钻进最快纪录。
高石148井四开215.9毫米井眼单只钻头累计进尺1246.8米,刷新高磨区块四开同尺寸井眼单只钻头进尺最高纪录。该井较实施计划进度提前29天。
TT1井四开高质量完成推覆构造带、高低压互存复杂井段钻完井作业,固井质量合格率91.6%,优质率60.8%,为川西北地区推覆体构造带钻进积累了宝贵经验。
勘探利剑出鞘,资源“家底”越夯越实。
开发生产气势足
产能“动能”更强劲
勘探突破,最终要转化为开发实效。
蓬莱气田灯二气藏PL001-H32井测获日产110万立方米、无阻流量超180万立方米高产工业气流。这是西南油气田公司2026年首口百万级气井,标志着常规气2026年产能建设实现“开门红”。
百万方级气井,是产量攀升的最强支撑。
致密气领域同样捷报频传。中坝025-X1井测试获日产超10万方高产工业气流,取得致密气领域老区扩边提产“开门红”。这口滚动开发井,针对靶区断层发育、易井漏、储层致密等难点,发挥地质工程一体化优势,精准识别地质甜点、工程甜点,优化大斜度井轨迹与钻具组合,将改造方式由酸化改为加砂压裂,坚持“一段一策”,依托压裂远程智能指挥系统实现前后方联动,有力保障了作业质量与安全。
天府气田SXM组特低孔致密气老井上试取得新进展。中台107-X2井在S一段2号砂组厚度小、平均孔隙度仅5%至6%、压力系数1.07的条件下,通过直井压裂成功产出工业气流。这有力证实SXM组常压区特低孔低渗储层同样具备良好勘探潜力,开辟了致密气持续增储上产新方向。
页岩气领域,DY1H1平台累计生产天然气量突破1亿立方米,标志着WJP组新层系页岩气开发取得里程碑式突破。Y101H51-6井顺利完钻,铂金靶体钻遇率90.6%、钻井周期90.1天,刷新泸州区块深层页岩气井深纪录,成为泸州区块首口突破7000米的深层页岩气水平井。7000米级深层页岩气水平井的钻井技术、施工组织、风险防控与提速提效经验,为深层页岩气效益开发筑牢技术根基。
原油领域,顺庆油田LGS夹层型页岩油首口评价井公119H井累计生产原油突破1万吨,累产油气当量达1.6万吨,目前保持日产油16吨以上自喷稳产,充分展现四川盆地LGS组夹层型页岩油良好勘探开发潜力,规模效益开发可行,原油上产信心倍增。
老区挖潜,同样亮点纷呈。磨溪022-X41井经措施解堵后成功复产,日产气10万立方米,生产平稳,为下步补充井位部署、增加储量动用、提高气藏采收率提供了决策支撑。相17井,这口完钻四十余年的老井成功复产,投产瞬产2.4万立方米/天,为川东老气区挖潜增效增添新动力。
重点工程支撑强
发展“底盘”更稳固
重大项目是高质量发展的“压舱石”。
3月21日,华电重庆潼南燃机项目1号机组顺利完成168小时满负荷运行,正式投产发电。这是中国首台550兆瓦F级燃气机组,单机容量最大、效率最高。西南油气田公司以稳定可靠的气源保障,助力重庆地区第五座燃机电源成功并网,为区域能源安全注入强劲“气动力”。
储气调峰能力再创新高。西南储气中心2025至2026年采气期的采气量与日调峰量均创历史新高,位居集中国石油地区公司首位。与上一周期相比,储气能力提升14%,调峰能力增长17%。相国寺储气库实现3800万方冲峰能力高限考核,连续16天日采气量突破4000万方,应采尽采,保障有力。“两峡”储气库累计采气同比增长66.2%,日“冲峰”采气量突破2000万立方米,创历史新高,区域调峰保供能力持续提升。
工程技术领域,PY17井333.4毫米井眼三开钻进单日进尺达1226米,刷新川渝地区常规井日进尺最高纪录。
科技创新,为高质量发展注入源头活水。高石018-H7井成功应用强润滑防塌水基钻井液体系完钻,充分展现新型水基钻井液体系在长水平段安全钻进的技术优势,为深层高温、高压、易漏地层高效钻井提供了新的技术路径。
硫磺回收催化剂精准诊断领域取得突破,首次揭示硫酸盐化本征实质,研发出能够精准区分不同形态失活产物的创新技术。该技术已成功应用于天然气净化总厂引进分厂、万州分厂在役催化剂检测,为生产装置提前预警催化剂失活风险、优化停工检修窗口提供了关键技术支撑。
一季度,西南油气田公司勘探多点突破、开发量效齐增、工程提速提效、科技引领支撑,交出了一份成色十足的“开门红”答卷。下步,西南油气田公司将以首季“开门红”引领全年“满堂彩”,以更加昂扬的姿态,锚定建成中国最大现代化天然气工业基地的目标,向着“十五五”天然气产量突破600亿立方米的宏伟蓝图奋勇前行,在保障国家能源安全的征程上,奋力书写新时代的“气壮巴蜀”新篇章。(党委宣传部:彭刚/文 党委宣传部:张照东 蜀南气矿:王子丹/图)